随着环保理念的不断深入发展,全社会都在为环保节能出力。蒙煤需求量大,大部分地区投入大量资金为实现蒙煤节能环保综合利用价值。自从蒙煤烘干机登上历史舞台,为蒙煤节能环保综合利用立下汗马功劳。下面是我公司为一用户蒙煤烘干机技术改造实例,供您升级改造作参考。
该用户蒙煤烘干机存在的问题:
1、烘干机运转率低,热效率低。
在燃烧室内,由于粉煤燃烧残余物在挡火墙的沉落堆积逐渐增高,使热风通道变窄,影响力热源的供应,造成烘干机运转率低,热效率低,每次出现这个情况,都需要停机人工进入清理,不仅浪费时间而且造成一定的经济损失。
2、筒壁粘黏严重,日产量低。
蒙煤的水分一般在45左右,入烘干机蒙煤无预碎设施,大块物料在筒壁内粘黏严重,并且无法将物料烘干成理想程度。而且日产量很低。
东鼎节能蒙煤烘干机技术改造措施
1、增加烘干机配套打散装置和扬料板
增加打散装置可以使进入烘干机内的物料颗粒细小而且均匀一致。筒内增加的扬料板设定倾角为4度可以提高物料与高温烟气的接触面积,提高热交换能力。同时扬料板及时将物料扬起,避免在筒壁上停留。
2、使用炉膛装置
设备采用炉膛可随时旋转改变炉身角度的方法,不容易形成炉渣,克服了以往同类产品存以结渣、难清渣、操作不方便、清理工作繁重、炉衬砖体易损坏,使用成本高的缺点。
3、改变烘干机进入方式
改变物料进入烘干机溜管长度和角度,将溜管向烘干机移动,其角度改为45度夹角,其出料口离烘干机底部约1公分左右悬空设置。同时拆除原进料螺旋叶片,是物料进入烘干机后在该区能够停留足够的时间快速进行热交换。
改进后的蒙煤烘干机运转效率大幅度提高,热供应充足,物料烘干程度一致,成色极佳。排放烟尘在合理范围内,烘干机日产量提高了近八成,煤耗量也大幅度降低,运转成本大大降低,经济效益明显提高。
上一篇:褐煤提质前后的质量变化以及应用
节能蒙煤烘干机的升级改造方案